馬鋼煤焦化公司通過加強基礎(chǔ)管理、優(yōu)化工藝操作、實施技術(shù)改造、開展勞動競賽等多種途徑,推進節(jié)能降耗攻關(guān),優(yōu)化能源經(jīng)濟運行,取得明顯成效。1月~4月份,與計劃相比,該公司電、水、蒸汽、氮氣等動力介質(zhì)消耗減少了1440萬元,干熄焦多發(fā)電3470萬千瓦時。
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成立攻關(guān)小組,與高校專家合作是該公司降低動力介質(zhì)消耗的重要舉措。為推進水資源合理有效利用,該公司成立水資源管理小組,制定煤焦化公司節(jié)水攻關(guān)計劃,組建“循環(huán)水水質(zhì)和鍋爐爐水水質(zhì)”、“減少焦化老區(qū)生化進水量”等相關(guān)技術(shù)攻關(guān)小組,定期召開攻關(guān)例會,推動成果轉(zhuǎn)化實施。在穩(wěn)定循環(huán)水和鍋爐水質(zhì),降低焦化水耗,減少生化污水處理負荷等方面收到良好成效。該公司實施的精苯生化外排水部分用于消泡水回收利用改造,每小時可節(jié)約半凈化水約30噸。他們還與安徽工業(yè)大學專家共同研發(fā)出新型焦爐加熱方式“OCC系統(tǒng)”,在3號、4號焦爐投用后,在穩(wěn)定焦爐加熱、降低煉焦耗熱量、提高焦炭質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率、改善操作環(huán)境以及延長焦爐壽命等方面發(fā)揮了重要作用;與華冶自動化公司共同開發(fā)的新區(qū)7.63米焦爐自動測溫系統(tǒng),降低了煉焦耗熱量,減少了焦爐煤氣、高爐煤氣的消耗。此外,他們還對干熄焦系統(tǒng)參數(shù)進行優(yōu)化,提高干熄爐導入空氣量,在降低氮氣消耗量的同時提升了噸焦發(fā)電量。
為提高全員參與節(jié)能降耗的積極性、主動性,該公司以強化、細化能源計量為基礎(chǔ),對工序、廠際能源消耗指標進行全面量化考核。針對各分廠、車間的計量表計不完善,無法準確掌握各單位實際能耗等問題,他們實施計量表計安裝改造和調(diào)試,準確計量各單位能源消耗,為攻關(guān)指標的細化分解奠定基礎(chǔ);對所有廠際計量表計進行無線遠傳改造,實時監(jiān)控各類能源介質(zhì)消耗量,發(fā)現(xiàn)異常及時跟蹤、分析、整改;實行能源介質(zhì)消耗量日報制度,對指標完成情況、成本完成情況進行準確預(yù)測。
該公司還把穩(wěn)定和提升設(shè)備狀態(tài)作為降低工序能耗的前提保證,確保節(jié)能設(shè)備高效運轉(zhuǎn)。通過協(xié)同攻關(guān),他們在16個生產(chǎn)線全面開展設(shè)備零故障勞動競賽,降低設(shè)備故障率,減少檢修停機時間,保證生產(chǎn)順行。其中,干熄焦整套裝置安全運行水平大幅提升,干熄焦定修周期由3個月延長至4個月,干熄焦年修周期也從一年延長至兩年。
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