15分鐘對(duì)于一般人來(lái)說(shuō)太普通了,但是遷鋼公司煉鐵作業(yè)部二高爐作業(yè)區(qū)圍繞“兩個(gè)一百”攻關(guān)目標(biāo),從強(qiáng)化崗位操作入手,改變以往舊的操作模式,在節(jié)電操作上下功夫、細(xì)琢磨,通過(guò)改變傳統(tǒng)的出鐵要泵模式,杜絕設(shè)備的無(wú)功消耗,每年可節(jié)約電費(fèi)14.5萬(wàn)元。
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面對(duì)嚴(yán)峻的鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì),遷鋼公司在各作業(yè)區(qū)、班組開(kāi)展了精細(xì)找差,降本增效活動(dòng),促進(jìn)“兩個(gè)一百”攻關(guān)不斷深入。按照傳統(tǒng)的出鐵要泵模式,崗位操作人員在鐵水出來(lái)后就通知沖渣作業(yè)區(qū)啟動(dòng)沖渣水泵,無(wú)形中造成沖渣水泵空轉(zhuǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題,二高爐作業(yè)區(qū)潛心研究,改變了原有的操作模式,鐵水出來(lái)后,要求下渣工隨時(shí)關(guān)注出鐵器中渣面高度,如果渣面升高,立即與沖渣作業(yè)區(qū)沖渣崗位聯(lián)系要泵,沖渣崗位隨時(shí)開(kāi)泵供水,這樣就避免了沖渣水泵的空轉(zhuǎn),杜絕了設(shè)備的無(wú)功消耗。“根據(jù)渣面實(shí)際情況靈活開(kāi)啟水泵,確實(shí)為我們崗位操作工帶來(lái)了困難,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,但當(dāng)我們每月一算節(jié)約下來(lái)的電費(fèi),大家都認(rèn)為很值得!睜t前崗位操作人員這樣說(shuō)。
由“出鐵要泵”改為“見(jiàn)渣要泵”后,每2次鐵間可停泵15分鐘,按一天出13次鐵計(jì)算,共可停泵200分鐘,按二高爐沖渣系統(tǒng)的沖渣泵功率計(jì)算,每天可節(jié)約401.3元,年可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益14.5萬(wàn)元,同時(shí)還可減少渣泵的磨損率和事故率,延長(zhǎng)了使用壽命。
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