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長鋼軋鋼廠10個月降燃耗增效244萬元 |
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發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時間:2010/11/29 閱讀:665次 【字體:大 中 小】 |
今年,軋鋼廠把降低生產(chǎn)工序消耗,提高成材率指標作為降本增效的根本途徑。1至10月份,軋鋼廠綜合熱裝率達到60.31%,有效降低了煤氣消耗量,同時也降低了鋼坯氧化燒損,僅燃料消耗一項降本增效達244.19萬元。
無錫鋼管有限公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg
軋鋼廠“以降低生產(chǎn)工序消耗,實現(xiàn)效益最大化”為目標,對各項成本消耗指標進行層層分解,形成了“千斤重擔人人挑,人人頭上有指標”的氛圍。并把重點放在了提高成材率上。
首先,從源頭抓起,加強對原料和成品重量的監(jiān)督,保證了進出廠物料平衡。加熱工序加強對連鑄坯的檢驗力度,以減少鋼坯質(zhì)量在后道工序形成的切頭廢和熱軋廢,科學(xué)配比煤氣和空氣,減少燒損,降低燃料消耗。軋鋼工序強化標準化操作,加大工藝紀律的監(jiān)督抽查力度,降低因人員操作不當造成的熱軋廢。精整工序提高操作者責任心,充分發(fā)揮對齊輥道和對齊擋板作用,以減少頭部切損。通過一系列的全員參與,全程監(jiān)控,全員考核,降低了各項工序消耗,使成材率指標穩(wěn)定并提高。目前,軋鋼廠的綜合成材率達到了97.31%。
其次,加強內(nèi)部管理,通過工序控制和專業(yè)管理,扎實開展對標挖潛、降本增效工作,特別是把可控指標納入經(jīng)濟責任制考核,對超出控制范圍內(nèi)的指標和相關(guān)的車間、科室進行1:1考核。其它指標從提高熱裝率入手,積極與生產(chǎn)處、煉鋼廠聯(lián)系,確保了坯材對口率達到100%。
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